某公司于 2006 年新建一條年產 100 萬噸水泥生產線,水泥磨系統為Ø3.8m×13m 的開路系統,配備了型號為 140-65 的輥壓機、VX2000 型選粉機,系統設計臺時產量為 110t/h,其中 P·O42.5 水泥臺時約為100t/h,電耗為 31.5kWh/t;P·S.A32.5 水泥磨臺時為110t/h,電耗 29.5kWh/t;面對激烈的市場競爭,公司本著提產降耗的目的,成立攻關小組,技術人員經過充分分析和論證決定在入磨前增加 KX700 型高效選粉機、入輥壓機溜子改造、入 V 型選粉機下料溜子技改、磨內更換防堵型隔倉篦板四個方面進行技術改造。改造前后水泥質量變化不大,P·O42.5 水泥磨臺時提高到 110t/h,電耗降為 29.5kWh/t;P·S.A32.5 水泥臺時提高到了 120t/h,電耗降為 27.5kWh/t;本文將改造經驗作一介紹。 |